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煤制氣玻璃窯爐煙氣治理添新技術

放大字體 縮小字體 發(fā)布日期:2015-10-30 10:13 瀏覽次數(shù):247
       “處理后顆粒物排放濃度為18.6mg/m3,二氧化硫排放濃度為20mg/m3,氮氧化物排放濃度為75mg/m3。”這是山東省新泰市環(huán)境監(jiān)測站日前對泰山生力源玻璃有限公司3號玻璃爐窯煙氣處理項目的監(jiān)測數(shù)據(jù)。
 
      泰山生力源玻璃有限公司3號玻璃爐窯煙氣處理項目技術負責人侯存輝說:“我們對同類技術經(jīng)過分析對比,在3號玻璃爐窯采用SY余熱低溫催化脫硝法脫硝,達到預期效果。”
 
      據(jù)介紹,目前國內(nèi)煤制氣玻璃窯爐煙氣脫硝時,氨氣與不同氮氧化合物進行反應,需要使用催化劑并在一定溫度下進行,而煙氣通過布袋除塵器后溫度降低,無法達到反應溫度。
 
      山東盛源環(huán)??萍加邢薰究偨?jīng)理張同連說,針對煤制氣玻璃窯爐煙氣治理存在的問題,盛源環(huán)保研發(fā)的SY余熱低溫催化脫硝法,在科學合理的煙道位置噴氨,利用窯爐原有煙氣,把溫度升高后,達到理想脫硝狀態(tài)。并通過自動控制溫度系統(tǒng),確保濾布不受高溫損壞。
 
      據(jù)了解,SY余熱低溫催化脫硝法,能夠使通過布袋除塵器的煙氣溫度達到180℃(脫硝溫度)以上,從而提高脫硝效率,滿足排放標準要求。
 
      在SCR系統(tǒng)入口NOx 濃度達到2000mg/Nm3,煙氣溫度在180℃~230℃之間時,保證脫硝效率>95% ,或者排放NOx濃度 ≤200mg/Nm3。在窯爐的正常負荷范圍內(nèi),煙氣溫度在180℃~230℃之間時,脫硝裝置的氨逃逸率不大于10ppm。
 
      張同連說,采用這項技術僅需投入少量氨水,能耗也比較低,投資成本和項目運行成本較低;同時利用專有技術使布袋除塵器使用溫度大大降低,延長其使用壽命,也降低了成本。工程投資僅為國外同類技術的30%~60%。
 
      據(jù)介紹,這種技術對煤種變化的適應性強。使用堿液、氨水作為脫硫、脫硝劑,工藝吸收效果好,可根據(jù)窯爐煤種變化,適當調節(jié)脫硫、脫硝劑的使用量,以保證高脫硫、脫硝率的實現(xiàn)。
 
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